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輸送高溫物料時FU鏈式輸送機的故障分析處理

2022-11-03

晉心斌 袁仁杰

(蕪湖起重運輸機器有限公司)

一、現場使用及損壞情況

一公司為某水泥廠提供了12臺FU鏈式輸送機(以下簡稱“拉鏈機”),其中有2臺FU270的拉鏈機用于余熱發電技改工程水泥熟料的輸送,所輸送物料溫度≤450℃,輸送量50t/h,鏈速17m/min。投入使用后,這2臺FU270拉鏈機故障不斷,使用4個月后就無法使用,其故障情況有:

(1)鏈條上的滾子卡死而無法轉動,并且磨損嚴重已成扁平狀;

(2)鏈條在頭輪上脫開困難;

(3)頭尾部鏈輪、上下導軌磨損嚴重,其中尾輪原設計為光輪,被磨成了齒狀;

(4)尾部機殼雖多次修補,但是運行一段時間后,仍然受拉開裂;

(5)進料口法蘭處也出現不同程度的變形。

二、故障原因分析

經分析,造成拉鏈機上述系列故障的原因主要有以下幾方面:

(1)安裝時,鏈條張緊調整到適度狀態。帶料運行后,由于輸送高溫物料,鏈條受熱伸長,但操作人員未能根據情況變化,及時通過尾部螺桿調整鏈條的張緊度,導致尾部機殼拉壞。

(2)由于鏈條滾子與套筒因熱脹冷縮卡死,造成原滾動摩擦變為滑動摩擦,從而加大了滾子、導軌及頭尾鏈輪的磨損。

(3)在高溫條件下,拉鏈機各零部件的耐磨性降低;加上鏈速快(為17m/min),輸送量小(為50t/h),料層過薄,這又加快了磨損。

三、解決方案

鑒于以上分析的情況,該公司從以下3個方面同時入手解決問題:

3.1解決鏈條熱脹冷縮對拉鏈機的影響

(1)因溫度變化鏈條會產生長度波動,而保證拉鏈機能正常工作,其鏈條就應有合適的松緊度,為此該公司在靠近頭部托輪處的中部機殼處增加了一個托輪(如圖1)。當鏈條受熱伸長時,新增托輪與原頭部托輪之間的鏈條下垂量增加,反之減小,這樣便起到自動補償調節鏈條長度的作用。

圖1 頭部托輪處增設托輪示意

(2)將尾部原絲桿張緊改造成絲桿彈簧復合張緊,即在調節螺桿與尾部軸承之間加一壓縮彈簧(如圖2),以對鏈條的張緊起一個自動調節的作用。此時調節螺桿作粗調使用,壓縮彈簧作微調使用,二者相結合,達到消除鏈條長度變化對整機的影響。

圖2 調節螺栓與尾部軸承之間加設壓縮彈簧結構示意

3.2解決拉鏈機各部件磨損過快的問題

(1)增加鏈條上滾子與套筒的間隙,以避免由于熱脹而引起的滾子與套筒卡死現象。

(2)降低鏈速,減少拉鏈機驅動小鏈輪的齒數,將原來的21齒改為17齒,這樣拉鏈機的鏈速由原來的17m/min降為15m/min,使拉鏈機在低速和合適的料層工況下運行,延長了各磨損件的使用壽命。 

3.3其他措施

(1)拉鏈機頭部機殼采用地腳螺栓固定,中部機殼、尾部機殼的左右方向限制移動,保證在拉鏈機長度方向上能夠自由收縮。

(2)進料口由原來的螺栓連接改為活動連接,例如采用砂封形式(如圖3)。

圖3 螺栓結構采用封砂形式

四、結語

(1)通過上述措施改造后,2臺FU270拉鏈機運行平穩,安全可靠;而且所采取的上述改造方法簡單又易操作,因而節約了維修時間和維修費用。

(2)以上案例,是拉鏈機在輸送高溫物料上容易出現的典型故障類型。同樣遇到該問題的幾家水泥廠,也都采用了該公司改造方法,效果顯著,故值得推廣。

(來源:水泥工程)

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