抽油機電機皮帶輪拔輪器的現場改進及效果
2022-07-18楊少偉 姚康治 劉顏
(中國石化勝利油田分公司孤東采油廠采油管理三區)
摘 要:隨著油田進入開發后期,油井參數優化調整力度逐年加大,特別是措施井、熱采井根據不同的生產階段,要求匹配合理工作制度,直接導致了抽油機井調參及更換電機的工作頻次增加。目前現場上手動分體式拔輪器,存在重量大,鋼爪受力不均,易損壞皮帶輪及存在安全隱患的弊端。針對此現狀,我站對現有的拔輪器進行了改造并進行了現場應用,取得了較好的效果。
關鍵詞:采油井;調參;拔輪器;改進;應用
0 前言
近年來,在抽油井生產管理過程中,油井參數優化調整力度逐年加大,特別是措施井、熱采井根據不同的生產階段,要求匹配合理工作制度,直接導致了抽油機井調參及更換電機的工作頻次增加。現場實際生產中多以調整沖次為主,即通過改變皮帶輪直徑實現。手動分體式拔輪器是油田在實際操作中廣泛采用的工具,存在問題和隱患,為此,我們研制對現有的拔輪器進行改進,經過多次現場實驗應用,取得了較好的效果。
1 現狀調查
目前現場常用的是分體式拔輪器,結構組成:絲杠、鋼爪、鋼爪座;工作原理:螺桿頂端頂住電動機軸端中心,三根鋼爪鉤住皮帶輪邊沿,旋動絲杠,螺紋作前進推移,鋼爪座和鋼爪受力拉動電機皮帶輪發生位移,從而實現拆卸。優點:實用、有效,適應性較好 ,電動機軸伸長度大 ;分體式拔輪器應用廣泛,機理可靠,但是存在以下弊端;分體式拔輪器重量多達22.5 kg,組件三類5件,需要現場組裝,操作過程中至少需要三個人配合;分體式拔輪器使用中三個鋼爪受力不均,點鉤掛導致應力集中,容易損壞皮帶輪,特別在電機軸承與皮帶輪分離瞬間對人身危險程度較高,容易皮帶輪與抽油機基礎損壞;存在部分皮帶輪與電機端蓋間隙小,現場無法應用。因此,我們把《拔輪器的改進與應用》作為課題。
2 拔輪器的改造設計與加工
分體式拔輪器經過多年現場使用,驗證可靠,我們從以下方面進行該工具進行改良:選定兩個拉臂,半圓式卡盤,改水平拉座、絲桿改良、安全輔助裝置、施力工具設計(圖1)。
2.1絲杠改進
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